济南商用车公司以“提高质量、降低成本、增加效益”为主线,不断增强全员创新意识,积极开展群众性创新创效活动,提高创新能力,有效降低工序运行成本,提高系统运行质量,为全面实现创新升级任务目标打下了基础。
公司牢固树立“创新就在身边,创新人人可为”的理念,把群众创新创效活动作为激发活力、增加效益的重要手段和载体,通过QC小组活动、UEP创新活动和“五小成果”改进活动,引导全员参与提质降本增效活动。制定完善了《员工创新改善项目管理办法》,在资金、技术、材料等方面为员工岗位创新提供支持,有效激发了广大员工的聪明才智和创新热情。引导员工发扬“敢于担当、勇于创新、优质高效做好每件事”的主人翁精神,以生产岗位为创新平台,以提高质量、降低成本、增加效益为创新重点,积极探索新技术新工艺和先进操作方法,系统解决生产薄弱环节和关键技术难题,取得了实实在在的经济效益。
一是工艺改进。针对D7B/DM5G驾驶室线束安装可靠性问题,采取“集约式捆扎”提升驾驶室线束工艺可靠性;提升保险杠装配工艺水平,解决汕德卡保险杠装配生产瓶颈,提高了装配效率;改进优化切割工艺,提升了车架切割工艺质量。
二是修旧利废。各加工部结合现场工作实际,从身边的点滴小事做起,工艺螺栓、定位销子等小配件变废为宝重复利用,为企业节约成本;遥控器维修再使用,每件维修费在140元左右,更换新遥控器单价为1300元,仅此项就为企业节约不少费用。
三自制工装。研发自制落料翻转工装代替价值上百万元的板料翻转设备,不仅解决落料后板料翻转的生产难题,还使单次翻转作业时间由90分钟缩减到30分钟,质量问题降低98%以上;为提高车架外观质量,将矩形状的齿条焊入D7B 保险杠一线式涂装器具内侧,避免纵梁及其它散件周转过程中造成磕碰划伤问题;各加工部对工位器具进行“小改善”提升产品周转防护能力。
四是降低费用。推进TPM全员设备管理,对现场反馈的问题73项,已解决现场问题65项,使单辆份设备维修费用同比减少42.11元,降幅19.54%;自制1206件小横梁,解决横梁尺寸、外观质量难控的问题;制作完成D7B内衬货架、脚踏板分装运输工位器具、尿素箱吊装工具以及上下挡泥板存放工位器具、D7B轮罩总成存放工位器具、平衡轴吊具等工装、工位器具等共计30类百余件;加强对索能三面冲和切割机器人等关键设备的日常维护保养,提高自主维修保养能力,减少外修费用,较去年同期降低33.91%。
五是提高劳动效率。通过创新改造,解决了驾驶室天窗密封顶盖的电泳难题,同时减少铁丝用量,节约工时115分钟;增加主线落料功能程序,实现“1+1”落料功能,将落料节拍从2件/分钟提高到5件/分钟以上,解决落料节拍慢制约生产进度的问题;优化BF系统,解决3120模块故障,确保装配线通讯系统正常运行;借力互联网与供应商建立微信平台,及时反馈生产过程中出现的各类质量问题,提高产品质量生产和效率。
六是征集合理化建议。围绕公司“品牌、质量、效益升级年”各项重点工作和“管事、管人、管流程”大讨论活动,在广大职工中开展“我为创新升级行动计划献良策”合理化建议征集活动,共征集创新创效可行性建议103条,其中有54项已立项实施。通过开展合理化建议征集活动,为企业创新升级行动注入了生机与活力。
目前,济南商用车公司群众创新创效活动取得可喜成绩,完成UEP改善1178项,其中,评选出17 项UEP改善优秀项目,并进行了表彰和奖励,真正使群众创新创效活动成为企业创新升级行动的发动机和助推器。